北京地铁机场线10组列车在经过近半年的防水改造后,经受住了今年几次大雨的考验,全线列车运行得非常平稳,未发生因进水导致的列车故障。面对卓有成效的防水改造,机场线车务中心全体员工付出了极大努力,先后经过多次试验找到了近千处防水点,对其进行改造。此次防水改造的成功,为机场线列车平稳度汛奠定了基础。
两大系统解剖动手术
做好内部防水
每年的汛期都是机场线车务中心领导最担心的时候,据了解,机场线的运营车是最先进的车型,同时极其敏感,一旦雨水进入列车直线电机内部,列车将自动断电保护。“为了做好防水,去年我们把直线电机外部都进行了防水改造,可是效果不好,于是我们想到把电机打开,做内部的防水改造。”机场线车务中心车间副主任杜东伟介绍道。
从去年11月份,机场线开始了对列车两大系统的改造“解剖手术”。一方面分解直线电机,做好内部防水,另一方面把列车负责供电的系统进行防水改造。
255小时完成千处封胶
彻底将雨水隔离
首先,机场线车务中心对直线电机内部进行防水测试,螺栓、护板、风扇……每一个部件都被“解剖”出来做淋水试验,寻找需要改造的防水点。
当试验到内部一条为风扇供电的线路接头处时,发现直线电机经常跳闸断电,出现列车失去动力的情况,一次如此,次次如此,这说明该零件的防水等级不足。问题虽然找到了,可是狭窄的工作环境,对改造作业再次提出了更高要求,但车务中心人员并未退缩,他们迎难而上,足足利用255个小时,将80台直线电机320处线路接头和近千处螺栓、胶垫进行封胶。
除了考虑到直线电机,辅助供电系统也是非常怕水,这个系统供应了车内空调、电灯等设备的电力,如果发生短路,后果不堪设想。”机场线车务中心把列车所有部位进行了排查,考虑到如果进水可能会导致线路短路的隐患发生,机场线车务中心将系统内部105斤的线圈取出,返厂进行绝缘恢复工作。同时,对外围所有缝隙和接口进行封胶,确保与雨水的隔离效果,彻底将雨水阻隔在列车之外。
夜间默默地付出
狭小空间显身手
不知道经过了多少个夜班,直线电机的防水改造工作才顺利完成,由于机场线的特殊性,白天要保证列车的正常运营,无法进行直线电机的防水改造工作,机场线检修员工只能在晚上等末班车收车后进行改造作业。
在狭小的空间里,车务中心的检修小伙子们一扳子、一扳子将螺丝全部松下来,当发现戴上手套根本进不去直线电机内部时,他们就将刺鼻的密封胶挤在手上,用手指伸到直线电机内部插头里,给密封垫封胶,直到完成最后一组车的最后一台直线电机防水改造工程,检修小伙的手已经不知道划了多少个道子,工作服蹭上了多少胶,终于抢在北京雨季前成功改造完成直线电机,为平稳度汛奠定了安全基础。