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数控冲床REXROTH电动机维修凌科确实是好 更换HMV"故障代码:F8838故障描述:制动电阻过流对策:(1)减小减速度和速度命令值(2)更换制动电阻,增加阻值(3)HCS-检查外部制动电阻以及与伺服电机的接线(XHMV-内部制动电阻故障,更换HMV"故障代码:F8102故障描述:伺服电机硬件和Firmware不匹配,对策:检查Firmware版本,HCS功率单元故障,给予更换故障代码:F8078故障描述:速度环报对策:(1)电机动力线相序接反(2)速度环参数优化(3)由于用户自行拆装电机的编码器(对同步电机),送力士乐校整(4)电机编码器坏。送修更换编码器(5)外部机械过重或卡死”故障代码:F4001故障描述:光缆环通讯错误,光缆环通讯的同步出现错对策:(1)检查光缆、光缆卡接头(2)更换CSB控制单元故障代码:F8022故障描述:电机编码器信号弱对策:电机编码器回路故障,检查可能出现的三个地方:电机编码器,反馈线及CSB的编码器反馈口故障代码:“bb”不能切换到”Ab”故障描述:(不能整流产生直流)对策:检查外部380V,如确认有输入则需更换HCS功率单元安川伺服电机维修C90报JUSP-NS115Y2导致安川伺服电机维修C90报原因:①编码器断线或接触不量;您可能想知道A / C伺服电机是否会变坏,但不想将其从安装座上卸下来进行测试。您可以先做几件事来检查它。
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1、使用万用表检查电动机主体与电动机端子之间的接地电阻。这应该是大约100 kohm或更高;
2、然后通过端子之间的连接找到绕组电阻。无论是给定还是接受,这应该约为200欧姆:较大的电动机的欧姆值可能较低,而较小的电动机的欧姆值可能约为100。
3、接下来,检查绕组端子处而不是电缆末端的电动机(以防电缆老化或腐蚀或绝缘不良)。
4、断开驱动器控制端的导线,并断开电缆与每条接地电缆之间的兆欧表(Megometer)(与正常的伏特欧姆表相比,兆欧表使用更高的电压来检查电阻)。电缆之间的电阻值应几乎相同(中等额定电动机为1-3欧姆,较小电动机为更高)。在每个导体和地面之间,兆欧表值应相对较高:100 Kohms或更高。(制造商将更精确的值;它还取决于工作环境-腐蚀性,潮湿-以及电动机外壳的类型)。
5、返回电动机并断开电缆连接(隔离电动机)。再次检查端子。这将提示您问题出在电缆还是在电动机上
驱动电路修复后,还要应用示波器观察各组驱动电路信号的输出波形,如果三相脉冲大小、相位不相等,则驱动电路仍然有异常处(更换的元器件参数不匹配,也会引起这类现象),应重复检查、处理。大功率晶体管工作的驱动电路的损坏也是导致过流保护功能动作的原因之一。驱动电路损坏表现出来常见的现象是缺相,或三相输出电压不相等,三相电流不平衡等特征。2.维修伺服电机开关电源损坏开关电源损坏的一个比较明显的特征就是伺服电机通电后无显示。如:富士G5S伺服电机采用了两级开关电源,其原理是主直流回路的直流电压由500V以上降为300V左右,然后再经过一级开关降压,电源输出5V,24V等多路电开关电源的损坏常见的有开关管击穿,脉冲变压器烧坏,以及次级输出整流二极管损坏,滤波电容使用过长,导致电容特性变化(容量降低或漏电电流较大),稳压能力下降,也容易引起开关电源的损坏。
润滑脂内有杂物轴电流使用方面:1)机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度一合要求2)皮带轮拉动过紧3)轴承维护不好,润滑脂不足或超过使用期,发干变质电机绝缘电阻低的原因有哪些?1)绕阻受潮或有水浸入2)绕阻上积聚灰尘或油污3)绝缘老化4)电机引线或接线板绝缘破坏西门子触摸屏维修常见故障及原因(1)故障触摸偏差现象手指所触摸的与鼠标箭头没有重合。原因安装完驱动程序后,在进行校正时,没有垂直触摸靶心正中。解决重新校正。现象部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差。原因表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢,影响了声波信号的传递所造成的。解决清洁触摸屏。特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净。
从而构成了一个的半闭环控制。所以伺服电机不会出现丢步现象,每一个指令脉冲都可以得到可靠响应。9.如何考虑松下伺服的供电电源问题?目前,几乎所有日本产交流伺服电机都是三相200V供电,国内电源标准不同,所以必须按以下方法解决:A.对于750W以下的交流伺服,一般情况下可直接将单相220V接入伺服电机的L1,L3端子;B.对于其它型号电机,建议使用三相变压器将三相380V变为三相200V,接入伺服电机的L1,L2,L3。10.对伺服电机进行机械安装时,应特别注意什么?由于每台伺服电机后端部都安装有旋转编码器,它是一个十分易碎的精密光学器件,过大的冲击力肯定会使其损坏。英威腾伺服电机Goodrive300典型故障英威腾伺服电机维修实例1故障现象:一台7.5KW英威腾伺服电机。
数控冲床REXROTH电动机维修凌科确实是好 1.系统主轴缓慢转动如何解决?通过修改MD4010参数故障解决2.作802D螺距补偿时,将补偿数据传入机床老是出现数据保护报,补偿后无任何效果;有两种方法是补偿生效:(1)在传输之前,设置MD32700=0,将补偿文件传出,然后测量并记录,之后再将文件以原来的路径传会系统,将MD32700设为1,返回参考点,补偿值即生效.(2)在传输之前,设置MD32700=0,将补偿文件传出,然后测量并记录,之后将文件以加工程序的路径传回系统中,然后执行,补偿值就自动被写入系统中,设置MD32700=1,进给轴回参考点,即生效.3.系统在BMEI,SINUMERIK802D,用户使用RENISHAW工件测量探针(MP10+MI12)调试;调试过程如下:(1)使用SinARC为RENISHAW提供的测量周期定义用户全程变量:REALRENT[50]REALRENC[50]AXISAXV[5]STRING[32]RENTLREALRENE[20]REALRENP[66]BOOLRPRN[9]INTRCYCTYP(2)改变802D原来的测量周期:(3)由于测量循环是为810D/840D设计的,802D没有这些系统变量:$TC_MPP6[n,m]此变量只用于刀具测量,不影响工件测量系统测量.$A_IN[n]经RENISHAW确认,此类型的测头不使用此变量.维修系统:包括802S数控系统、802C数控系统、802D数控系统、810T数控系统、810M数控系统、810D数控系统、西门子840D数控系统维修。oinwegbonwef